3月19日,普光气田首台国产尾气焚烧炉余热锅炉的安装进入过热器、蒸发器焊接阶段,并即将投入试运行。该设备的国产化标志着普光气田关键静设备国产化进入尾声。 CmQAQ}.&o
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普光气田作为国内首座投入生产运营的海相整装高含硫气田,众多装置均采用进口设备及备件。“当时出于安全考虑,净化装置主工艺流程上的静设备全部选用进口设备。”普光分公司副经理朱德华介绍。然而,随着运行时间的延长,许多进口设备并未像预期的那样长久平稳运行,出现了“水土不服”的现象。 :zB!;T$0
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末级硫冷凝器在净化装置中主要起冷却来自克劳斯炉的过程气,以回收液硫的作用,属于关键大型装备。天然气净化厂投产没过多久,第二联合装置二系列的末级硫冷凝器就出现腐蚀泄露问题,而且“久治不愈”。“仅这一个系列,末级硫冷凝器就发生过6次泄露,修复后最长运行时间为29天,最短仅为3天。”普光分公司设备管理部主任尹琦岭回忆说,“类似的还有克劳斯炉炉体震动、中间胺液冷却器泄漏等问题。” 3- Ab.vQF
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然而,受采购周期长、选择余地小、修复难度大、维修费用高等因素的影响,技术人员对这些问题只能采取一些缓解性措施。进口设备“带病工作”,严重制约了气田的安全生产运营。为此,普光分公司联合工程总承包单位、国内设备制造厂商、系统内科研院所、国内大中专院校,按照“先导试验、逐步推广”的原则,对进口设备及备件的管材选择、焊接工艺等关键技术开展科技攻关,分步实施国产化改造。 C&H |